事故基本情況
2025年9月2日19時02分許,湖北一公司發生一起閃爆事故,造成5人死亡、1人受傷、直接經濟損失約648.16萬元。經調查認定,該事故是一起因違章指揮、違規作業,有關部門督促企業落實主體責任不力而導致的較大生產安全責任事故。
事故直接原因
經調查認定,事故直接原因為:脫鹽水加熱器列管泄漏的硫酸與脫鹽水箱碳鋼箱體反應產生氫氣,聚集在脫鹽水箱頂部,遇螺栓切割作業產生的火花發生閃爆。
事故間接原因
1. 設備運行維護不善:2018年7月脫鹽水加熱器投入使用,2019年8月泄漏封堵12根列管后繼續使用,2025年9月2日再次泄漏,拆封后發現8根列管泄漏(含此前封堵的4根),企業未及時分析處理設備異常狀況。
2. 止回閥功能失效:脫鹽水B泵出口管道止回閥因維護保養不當,閥瓣回水一側平面腐蝕穿孔且與密封口平面傾斜,回水時無法有效密封導致液體倒流。
3. 酸水失控回流:9月2日13時54分至事故前,脫鹽水泵多次啟停,停泵期間存在壓差,因止回閥失效,含硫酸的脫鹽水反竄至脫鹽水箱;16時許存在酸水溢流至脫鹽水箱的可能。
4. 應急處置失當:脫鹽水加熱器漏酸時,未采取緊急停車、排空酸水、注水置換等正確措施,反而采取拆卸人孔、加堿液中和的錯誤方式;現場人員未辦理特殊作業審批和氣體分析,違規使用角磨機、氧割槍切割螺栓。
化工企業生產環節復雜,危化品存儲、反應過程風險高,安全管理稍有疏漏就極易引發重大人員傷亡。
閃爆是化工廠的易發事故之一,化工廠閃爆的發生,本質是 “可燃物質泄漏→與空氣混合形成爆炸混合物→遇到點火源" 的連鎖過程。
而安全管理的缺失會進一步放大閃爆風險,成為事故的 “催化劑"。
1、未落實 “防爆措施":如未對易燃易爆區域的設備進行防爆改造、未定期檢測泄漏點(如未使用氣體檢測儀實時監控);
2、員工操作不規范:如未按規程進行物料裝卸、未及時關閉泄漏閥門、檢修時未執行 “動火作業許可證" 制度(盲目動火);
3、應急處置不當:泄漏初期未及時發現,或發現后未采取正確措施(如用壓縮空氣吹掃泄漏的可燃氣體,反而加速混合)。
因此,強化有效監控可燃物質泄漏的泄漏(如實時監測氣體濃度)是化工廠的安全防控核心。
瑤安集團產品YA-D400氣體報警器,使用高性能傳感器精準監測氣體實時濃度,雙環境防爆與遠程無線通訊能力更無懼嚴苛的工業現場,是化工廠監控氣體泄漏的“利器"。
瑤安集團,深耕行業十余載,也構建了覆蓋研發、生產、銷售與服務的全鏈條保障體系。選擇瑤安,為企業安全生產保駕護航。

來源:湖北省yingji管理廳,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務